于2009年投運的華北某風電場位于我國二類風資源區(qū),共安裝32臺1.5MW雙饋機組,該批機組使用的直流變槳系統(tǒng)可靠性差、故障率高,導致機組非計劃停運時間長,帶來了較大的發(fā)電量損失和較高的維護成本。
為徹底解決上述問題,風電場運營方公開招標,要求將風機的直流變槳系統(tǒng)整體更換為交流變槳系統(tǒng),將變槳系統(tǒng)后備電源升級為超級電容,以保障風電場的長遠安全和平穩(wěn)運行。
精準“把脈”,找準癥結
金風科技全資子公司北京金風慧能技術有限公司(下稱:金風慧能)積極應標,組織解決方案團隊對問題機組展開科學、系統(tǒng)的故障分析,以找出故障癥結,尋求更優(yōu)的技改方案。
如上圖所示,變槳控制、變槳角度和變槳電池三類故障的占比達到了總故障數(shù)的86%,是影響機組正常運行的主要因素。
在此基礎上,對占比達到40%的變槳控制類故障的各種故障現(xiàn)象進行了細分,為研判故障原因提供先決條件。
在對整套變槳系統(tǒng)以及各變槳控制單元的故障分布、故障現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析及勘驗后,得出:變槳電機、變槳備電、變槳控制器和變槳驅動器故障;以及包含變槳角度和超速故障在內的控制故障為主要故障的結論。
造成這些故障的根源在于“七柜直流式”變槳系統(tǒng)本身存在先天不足,同時,主要部件亦存在設計缺陷和穩(wěn)定性不佳的問題;此外,現(xiàn)有部分機組的變槳驅動器廠家已退出中國市場,也面臨備件有效供應問題。
因“技”制宜,系統(tǒng)解決
結合故障分析結論,金風慧能解決方案團隊與項目業(yè)主多次研討,最終確定技改方向:
1、不對主控進行技改,改造變槳系統(tǒng),但要兼容主控;
2、通過技改,降低系統(tǒng)復雜程度,提高系統(tǒng)的可靠性和維護便利性,補足現(xiàn)有直流變槳系統(tǒng)的固有缺陷;
3、應充分考慮因原機組所采用的不同品牌的變槳系統(tǒng)而存在的零部件通用性問題,并對備件供應出現(xiàn)問題的核心元器件進行國產化替代;
4、充分保障經濟性、施工周期及施工質量。
那么,采用何種技改方案,才能達成提升可靠性、穩(wěn)定性和維護便利性的技改要求呢?
金風慧能綜合考慮多種因素,提出了基于集成式驅動器的變槳系統(tǒng)“直改交”方案,其核心優(yōu)勢在于:
01、核心元器件優(yōu)中選優(yōu)
使用集成式高壓交流驅動器與永磁交流同步電機,分別替代原有的變槳驅動器和直流變槳電機,技改后系統(tǒng)集成度和模塊化程度更高,可簡化技改配線。
不僅能夠克服直流變槳系統(tǒng)的缺點,同時充分利用現(xiàn)有柜體和結構,達到減少技改成本和縮短技改周期的目的,后期維護也更加簡單高效。
采用技術更加成熟、性能更優(yōu)的國產主流品牌集成式驅動器與變槳電機,完全可以解決備件供應問題。
02、超級電容,提升變槳備電可靠性
以穩(wěn)定可靠的超級電容替代鉛酸電池,作為新的變槳備電系統(tǒng)。
03、校核計算,驗證影響
充分考慮到技改后對機組載荷及安全性的影響,再次對變槳系統(tǒng)的驅動和制動進行了校核計算。
04、優(yōu)化施工方案,保障施工效率
采用電氣安裝板預裝配的形式進行柜內技改配線,可顯著降低質量風險與調試風險,縮短施工周期;且電氣安裝板可直接從機艙進入輪轂,無需單獨吊裝。
05、保障備件通用性,方便后續(xù)維護
針對技改機組涉及到三種不同品牌變槳系統(tǒng)的情況,技改方案充分考量了技改后系統(tǒng)的一致性,備件均可通用。
在以客戶需求為核心的原則指引下,金風慧能擬定出最優(yōu)技改方案,在評標過程中獲得了項目業(yè)主的認可,在多家競爭對手中脫穎而出,成功奪標。
基于集成式驅動器的交流變槳系統(tǒng)的硬件拓撲結構圖(技改后)
故障率同比下降95%技改效果得到有效驗證
經過60天緊鑼密鼓的現(xiàn)場施工,全部32臺機組的技改順利告捷,成功并網。
技改完成后的2021年上半年,變槳系統(tǒng)故障率較2020年同期下降了95%,機組的可靠性得到顯著改善。
根據技改后全場機組增加的等效可利用小時數(shù)推算,在完成技改后的3年以內,即可收回全部技改投入成本。
據不完全統(tǒng)計,國內采用“七柜直流式”變槳系統(tǒng)的1.5MW雙饋機組的數(shù)量約在7000臺以上,在運行3至5年后,均易爆發(fā)與該風電場類似的可靠性問題,嚴重影響著發(fā)電企業(yè)的發(fā)電收益和安全運營。
金風慧能提出的基于集成式驅動器的變槳系統(tǒng)“直改交”方案及其成功應用,將為該類風電場開創(chuàng)風機性能優(yōu)化與提質增效的有效途徑,幫助問題機組重獲新生。